在氧化鋁和水泥工業(yè),回轉(zhuǎn)窯是主要的大型核心設(shè)備,其運行狀態(tài)直接影響回轉(zhuǎn)窯的使用壽命、產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。傳統(tǒng)上,回轉(zhuǎn)窯均是采用直流電機拖動,由于直流調(diào)速系統(tǒng)存在維修工作量大,事故率高以及使用環(huán)境受限制等缺點,山東鋁業(yè)的技術(shù)人員在經(jīng)過對回轉(zhuǎn)窯機械特性及日本明電舍變頻器特點進行了深入的分析和研究后,成功的在6#回轉(zhuǎn)窯上用VT230S-160H替代了原直流調(diào)速系統(tǒng)。
回轉(zhuǎn)窯屬于恒轉(zhuǎn)矩負載,動、靜阻力矩都很大,是重載啟動。其負載特點是:
1) 恒力矩,阻力同轉(zhuǎn)速無關(guān);
2) 啟動力矩大,經(jīng)常要在滿載條件下啟動,對托輪未形成油膜,阻力矩較大,一般是正常運行時的3.5~4倍。
因此要求在選用變頻時,要求其在低速時具有穩(wěn)定的高啟動轉(zhuǎn)矩,過載能力強等特點。
一. 6#窯的規(guī)格
外型尺寸:3.05米 x 60米
產(chǎn)量:12噸/小時
原直流電機型號:Z2-111、100kw、1000rpm
改造后交流電機型號:Y315M-4132kw
采用變頻器型號:VT230S-160H
二. 調(diào)試中的注意問題
1) 由于變頻器的安裝位置距離窯頭操作室130米左右,為了運行可靠,窯頭采用380V交流控制電源來控制整流室內(nèi)中間繼電器的啟停。同時為防止外界的電磁干擾,采用電流信號調(diào)速,在窯頭加裝開關(guān)電源及變送器,將0~10V信號變?yōu)?~20mA電流信號來控制變頻器的調(diào)速。
2) 按照變頻的出廠設(shè)定,在無物料時啟動正常,但在下料一段時間后,停下再啟動時,發(fā)生過電流,啟動不起來。將壓頻比設(shè)定提高,可以正常啟動,但啟動后電流偏大,無法長期運行,這是由于壓頻比設(shè)定過大,導(dǎo)致磁通飽和所致。經(jīng)過反復(fù)思考研究,利用變頻的軟件編程功能解決了這個難題。同時,針對大窯只是在啟動時的阻力大,而一旦轉(zhuǎn)起來就屬于常規(guī)的恒轉(zhuǎn)矩負載的特點,重新設(shè)定了最佳的V/F曲線,使大窯運行在節(jié)能狀態(tài)。
三. 經(jīng)濟效益
1) 滿足了生產(chǎn)需要:由于6#水泥窯要改燒富礦氧化鋁熟料,原直流調(diào)速系統(tǒng)不能滿足轉(zhuǎn)速要求,采用變頻系統(tǒng)后,效果非常好。
2) 節(jié)能效果明顯:改造前的功率因數(shù)0.8,改造后達到0.99~1;改造后的年耗電量比改造前減少45%,年節(jié)電費用8萬元左右。
3) 節(jié)約檢修費用:原直流電機系統(tǒng)每年的維護費用大約在2萬元左右,而采用了變頻調(diào)速后,由于明電變頻的保護功能強,啟動平穩(wěn),無沖擊,延長了機械設(shè)備的使用壽命,免維護周期長,每年可節(jié)省檢修費用2萬元。
4) 提高臺時產(chǎn)能:由于升速平穩(wěn),運轉(zhuǎn)率提高,產(chǎn)量及質(zhì)量提高,臺時產(chǎn)能可提高半噸,按熟料160元/噸計算,1年可多創(chuàng)效益160x0.5x24x365x0.8=56,064元;同時因可以生產(chǎn)富礦熟料,其價格更高(800元/噸),效益更加可觀。
四. 總結(jié)
1) 應(yīng)用變頻器和三相交流電機拖動回轉(zhuǎn)窯,由于不存在直流電機傳動情況下的電刷和換向器所引起的故障,可靠性大大提高。
2) 通過采用交流調(diào)速,不但電機容量減小、節(jié)能運行,而且回轉(zhuǎn)窯的運轉(zhuǎn)率和臺時產(chǎn)能較一般直流裝置有了很大的提高,保證了工藝波動條件下的穩(wěn)定運行。一般回轉(zhuǎn)窯的動力拖動配置裕量大,按常規(guī)選用的直流電機拖動,完全可以用同容量的交流電機替代,不需加大功率。由于干法回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速快,配置功率大,而啟動的阻力矩不變,因而更適合采用交流系統(tǒng),同樣也適合于氧化鋁熟料窯。